低溫液體泵的故障原因及排除方法

點擊:發布日期:2022/6/29
故(gu)障原因排除方法(fa)
1、泵開動後,出口壓(yā)力升不上
⑴葉輪旋(xuán)轉方向不符。
⑵泵未(wei)充分予冷,泵内有(yǒu)氣體。
排除:
⑴電機輸(shu)入線兩相接線對(duì)調
⑵繼續冷卻,并打(dǎ)開防氣閥或調整(zhěng)密封氣壓力。
2、泵的(de)揚程或流量不足(zú)。
⑴電機轉速不足。
⑵葉(yè)輪或管道淤塞。
⑶由(yóu)于密封氣壓過大(dà),有過量的氣進入(ru)泵内。
排除:
⑴增加轉(zhuan)速。
⑵清洗。
⑶調節密封(feng)氣壓力。
3、液體吸不(bú)上,指示壓力劇烈(lie)跳動
⑴管道閥未開(kāi)或管道阻力大。
⑵管(guan)道漏。
排除:
⑴打開或(huo)清洗。
⑵修理
4、電機溫(wēn)升高。
⑴電機毛病。
⑵葉(yè)輪口環已擦。
⑶迷宮(gōng)密封已碰擦。
排除(chú):
⑴電工修理。
⑵調整間(jiān)隙。
⑶調整間隙。
5、突然(rán)停車
⑴密封氣壓力(li)低連鎖。
⑵軸承内卡(ka)死。
排除:
⑴調整壓力(li)。
⑵清洗或更換。
6、發生(sheng)振動或噪音
⑴機身(shēn)與轉子不同心。
⑵泵(beng)進口壓力過低或(huo)其它原因而産生(sheng)氣蝕。
⑶運動件與固(gu)定件産生摩擦
⑷轉(zhuǎn)子零件松動。
排除(chu):
⑴調整
⑵調整壓力,放(fang)氣。
⑶校正
⑷檢修
幾起(qi)液體泵事故分析(xi)
(1)改造投産初次調(diào)氩,開西号氩泵時(shí),出口壓力怎麼也(ye)上不去,采用充分(fèn)予冷,變頻調速為(wei)*,過濾網檢查,穿牆(qiang)🐆進出口管隔熱檢(jiǎn)查、處理等方法也(yě)沒有效果,廠家現(xian)🏃‍♀️場調試人員也✨束(shù)手無策。改開🤞東号(hao)氩泵,壓力很快上(shàng)去,運行正常。後檢(jiǎn)修扒塔,發現西号(hào)氩泵進口管道設(she)計不合理,彎頭太(tài)多,本來粗氩Ⅱ塔塔(ta)釜🐕就低,這樣氩☎️泵(bèng)進口NPSH達不到設計(jì)值,出口壓力上不(bu)去。對進口管改造(zào),減少彎頭。再啟動(dòng)🔴,一切正常。
(2)因氩泵(bèng)出口管頂部開裂(lie),停車檢修後,再啟(qǐ)動,發現氩泵運行(háng)不久,壓力就掉下(xià)來,加溫反吹後,再(zai)啟動,仍是如此,把(ba)Ⅱ塔塔釜液體全排(pái)淨,重新積液,氩泵(bèng)仍不能正常運行(hang)。*扒氩泵♉小保冷箱(xiāng),去掉進口過濾器(qì)⭐網,問題得以解決(jue)。分析認為,Ⅱ塔内進(jìn)入珠光砂的原因(yin)是:氩泵出口管頂(ding)部開裂,停車後,漏(lou)進珠光砂,再流到(dào)粗氩Ⅰ塔頂部,加溫(wen)時通過餾分氣管(guan)道流進粗氩Ⅱ塔。
(3)氩(ya)泵密封氣開始選(xuan)用壓力氮氣,不久(jiǔ)發現密封系統混(hun)合氣排放管有液(yè)體排出,分析認為(wei)密封氣堵塞,用👌微(wei)量水分析儀分析(xi)壓力氮氣,發現含(hán)水量近1000PPm,這些水是(shì)由于活塞氮壓機(jī)冷卻水鋼套不嚴(yan)密漏進的,問題原(yuan)因得以找到。密封(feng)氣改用儀表空氣(qi)後📞,氩泵運行正常(chang)。
(4)首次改造,采用取(qǔ)消精氩塔流程,精(jīng)液氩中微量氮純(chún)👣度一🌍直⭕不🌍合格,懷(huái)疑是密封氣滲漏(lòu)造成的,研究決定(dìng)密封氣改用氩泵(beng)出口壓力氩,結果(guo)精液氩仍🏃‍♀️不合格(gé),密封氣又改回儀(yi)表氣。*進行二期改(gǎi)造,增設精氩塔後(hòu),精液氩合格。
(5)今年(nián)8月初,正在運行的(de)東氩泵發現漏夜(ye),改用西氩泵🐇,啟動(dòng)✌️時,轉速隻能調到(dao)2900轉/分,泵出口壓力(li)為0.58Mpa左右,液體打不(bu)上粗氩Ⅰ塔頂部。電(diàn)工咨詢廠家後,重(zhong)新調試變頻器,轉(zhuǎn)速達到3600轉🏃🏻/分,泵出(chu)🌈口壓力升為0.8Mpa,液體(ti)可順利打入Ⅰ塔頂(dǐng)部。
液體泵突停對(dui)空分系統的影響(xiǎng)
液氧吸附器用液(ye)氧泵的突停對空(kong)分系統影響不大(dà)🌈,主🌍要須注意的是(shì)安全方面,要采取(qǔ)主冷液氧危險雜(zá)質勤分析,加強液(yè)氧排放等措施。有(you)些液體泵突停對(dui)空分系✔️統影響很(hen)大,(1)無氫制氩流程(cheng)中的循環粗液氩(yà)泵突停,粗氩冷凝(níng)器仍在工作💃🏻,液化(hua)的大量液體積攢(zan)在粗氩Ⅱ塔底部,不(bu)能回到粗氩Ⅰ塔參(cān)加精餾,再回到上(shàng)塔,這樣會使粗氩(ya)Ⅰ塔頂部含氧💯迅速(sù)升高,主冷液氧液(yè)位大幅☂️降低,主冷(lěng)🈲液氧液位過低一(yi)是不利于安全;二(er)是換熱面積減小(xiao)🧑🏽‍🤝‍🧑🏻,空氣吃不近來,氧(yang)産量下降,使主工(gōng)況波動很大。(2)上下(xià)塔分開流程中的(de)循環液氧🚩泵突停(ting)🤩,液氧大量積攢在(zài)上塔底🔞部,不能回(hui)到🈲主冷,也會使主(zhǔ)冷液氧液位大幅(fú)降低,結果同上,同(tóng)時也可能發🥵生氮(dàn)塞🔴。所以對這兩種(zhong)流程,泵若突停,要(yao)迅速恢複;正常倒(dao)泵,也要小心操作(zuo),保證流量穩定不(bú)間⛱️斷(無氫制氩流(liu)程液氩量突然增(zeng)大,會污染主冷液(yè)氧,氧氣純度下降(jiang),甚至氮塞。)。(3)對于内(nei)壓縮流程液體泵(beng)突停,會影響産品(pǐn)🧑🏾‍🤝‍🧑🏼氧、氮、氩的📐供應。下(xià)面就液氩泵倒泵(bèng)操作❄️談幾點體會(huì):
首先合理的循環(huan)氩泵流程對泵的(de)安全運行及順🐇利(lì)倒⚽泵🐕很重🍉要,圖4所(suǒ)示流程比較合理(li),每台氩泵各有一(yi)條獨🌈立的進口管(guǎn),以确保予冷、倒換(huàn)備用泵時不影響(xiang)運行泵;過濾器、補(bǔ)償器、止回閥、安全(quán)閥的設✍️置如前所(suo)述;另外氩泵出口(kou)回流管道不能太(tai)細,否‼️則全回流時(shí)泵的壓力過高,不(bu)利于泵的安全;加(jiā)溫閥要裝在泵後(hòu),以保證加溫時,能(neng)把過濾器上👌的雜(zá)質吹除幹☁️淨。目前(qián)比較先進的流程(chéng)是,兩台液體泵一(yi)用一備,備用泵處(chu)🏃🏻于冷态低速運行(háng),當主泵故障💋停機(ji)後,備用泵能夠立(li)即投入💋正常運轉(zhuan),使整套裝❓置的運(yùn)行不受影響。
正确(què)的倒泵操作是:對(duì)備用泵進行予冷(leng)、啟動,如第五項✏️“離(lí)😘心式液體泵的啟(qi)動”所述進行,須注(zhu)意的是,因為予冷(lěng)要消耗一定的含(han)氩98%左右粗液氩,去(qù)粗氩Ⅰ塔頂部調節(jie)閥會自動關小,粗(cū)氩Ⅰ塔的回流比降(jiàng)低,使粗氩純🏃‍♂️度變(bian)壞,微量氧上升,因(yīn)此,予冷時要相應(yīng)💋降低粗氩産量,以(yi)保持純度穩定。另(ling)外🏃🏻‍♂️備用泵啟動👌好(hao)後,立即停運💋行泵(bèng),注意要保證去粗(cu)氩Ⅰ塔流量穩🔞定,不(bú)要大幅波動,否則(zé)會影響主塔工況(kuang)。
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